柴油机机体粗加工后的振动时效处理
在对机体内应力检测的基础上,得出了机体在粗加工后有较大的内应力是机体在后序加工和使用中变形的主要原因,因此需进行二次时效处理。但在粗加工后再进行热时效,必将引起机体变形**差,并破坏加工面光洁度。经过测试数据分析证明,机体粗加工后增加振动时效处理作为二次时效工艺是可行的。现将振动时效处理的试验情况报告如下:
1.振动时效设备
本次试验选用了由上海乐展电器有限公司研制的“智能型振动消除应力系统”来处理机体,它是目前国内**的新产品,自动化程度高,工艺确定后整个处理及工艺就自动一次完成。
2.机体振动时效试验
先用一台粗加工后废弃机体(16D0033号机体)进行先期试验积累数据,再用两台粗加工后的机体为试件;台用于振动时效技术参数选择(支撑点、激振点、激振器偏心档级、拾振点、激振频率、扫频频率),经振动后进行应力检测,观察振动时效消除应力的效果。*二台用于优化振动时效参数,观察台振动时效参数的稳定性,终确定振动时效工艺规程。
3.台柴油机机体(机体主轴承号:2001—063)振动时效处理
(1)手动操作程序:
①将机体立放于平地上,并做三点支撑:一侧面中间支撑一点,另一侧面两点支撑,均用厚橡胶垫为支撑物。
②将激振器(A型)装卡在右**板七、八缸孔之间,调整偏心为二档。
③将拾振器吸在靠近一号缸孔的端部右**板角处。
④连接电机-控制箱,拾振器-控制箱间连线。
⑤连接电源线。
⑥手调节电机转速至4200r/min振动处理30min。
⑦振动处理同时记录加速度指数随时间变化的量值。
(2)自动操作
①现场布置同“手动操作程序”的①②③④⑤
②将扫频值定在4500r/min。
③按自动处理钮后全过程自动完成。
处理曲线见图一、图二。
(3)工艺效果检测
①由图一、图二见振动处理过程中,幅频特性曲线左移峰值上升,时间—振幅曲线由上升逐渐变平,完全符合国家标准JB/T5926-98要求。
②测试表明,振后残余应力普遍降低和均化,但应力总水平下降率只有21.6%**国家标准(JB/T5926-98)中的有关规定。
③结论:工艺基本符合,但需加大激振力。
4.*二台机体(机体主轴承号:96-098)振动时效处理
(1)*二台机体的振动时效处理与台不同之处在于两点:
①将A型激振器改为B型,以增大激振力。
②将激振点选在两处进行试验,即次在1~2缸孔之间,*二次在7~8缸孔之间,即为二次振动。其他参数不变。
(2)工艺效果检测
①幅频特性曲线及时间—振幅曲线变化正常。
②由表七可见,振后残余应力普遍下降,且总应力水平下降40%以上,已完全符合国家标准(JB/T5926-98)要求。
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已**了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行超声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(*燃煤)、快捷的**工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中**了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用**。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了较为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1] JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2] DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3] 全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
近二十年来,振动消除应力技术的研究和应用,在我国**了飞速的发展。在此期间,经国内许多单位的共同努力,在振动时效机理、振动时效工艺技术和应用方面,**了突破性的成果,制定了我国部关于振动时效方面的国家行业标准“*共和国机械行业标准JB/T5926-2005”,指导了该项技术的应用和设备的生产,推动了该项技术在机械行业的广泛应用。我国生产办公室也将该项技术的推广应用列入了“八五规划”。
振动处理的关键在于消除或均化金属构件残余应力,而残余应力对于焊接构件疲劳寿命的影响是严重的,这已在近十年来得到公认。因此作为以消除残余应力为主要目的的振动时效技术,完全可以用来提高焊接构件的疲劳寿命。
国内外大量研究资料表明,振动时效对焊接结构件的根本作用在于“消除”残余应力。因此国外将其称做“振动消除应力”。焊接结构件残余应力分布较其不均,应力剃度相当大,而振动时效一个的特点就是使高残余应力下降,使应力分布均化,因此振动时效在“消除”焊接结构残余应力上效果十分明显。同时,由于残余应力的“消除”,振动时效还可以有效地延缓断裂裂纹的产生和降低应力腐蚀开裂。
回转臂是连铸机上的主要部件。上海重矿连铸技术工程有限公司生产的回转臂主要部分是复杂板焊接梁,其结构如图1。焊后有较高的焊接残余应力,由此引起焊后工件变形。一般焊接时为满足图纸尺寸要求,加一些工艺板,控制工件尺寸焊接后必须进行去应力,去应力后拆除工艺板,合适的去应力工艺可以保证工件不变形,一般去应力采用热处理工艺,这种方法耗资高、工期长。经研究,此次采用振动消除应力工艺,实验证明,振动后去除工艺板,完全满足了工件尺寸要求,效果良好。
二、振动时效工艺实验
1.振动时效:根据工件的结构特点,采用四点支撑,激振点在A处,拾振点选在B处,具体位置见图1。振动所使用的设备是上海乐展电器有限公司有限公司生产VSRDS-08型振动时效装置。这种设备有良好的使用性能,并可在振动的同时绘制幅频曲线,可观察振动效果。其曲线如图2。
2.残余应力测试:为观察振动时效效果,在振动后选主要焊缝处18点用盲孔松弛法测试了残余应力,测点位置标在图1。因为工期紧张,此次没有测试焊前的残余应力。根据以往其它单位的数据做参考,这种材料焊后焊缝中心残余应力,以σ1在190MPa左右,这样就可以计算工件振后的主应力的下降率。测试的振后的残余应力结果列在表2中。
三、结果分析
1.振后去除工艺板,工件没有变形,说明振动时效效果良好;
2.工件的焊缝比较复杂,可能出现低应力,甚至出现压应力,如17、18点的数据;
3.表1中除去3、6、17、18点,取14点的平均值94MPa,用190MPa计算工件振后σ1,下降率为51%是一个很好的效果。
四、结论
综上所论,首先振动时效满足了工件尺寸要求,其次振后残余应力主应力平均下降可达51%,大大满足了JB/T5926-2005标准要求。说明回转臂一类工件采用振动时效去应力,效果良好,工艺可行。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
振动时效与热时效比较
振动时效与热时效比较具有节约能源、投资少、工艺简便、减少环境污染、效率高等优点。
1.操作时间对比:热时效108吨汽车车架需用24小时(旧焖火窑已经报废拆除),而振动时效仅需40分钟,即振动时效是热时效工时的1/36。
2.操作繁简程度对比:热时效要起吊、运输、装炉、加热、出炉、再运输、再起吊等一系列繁琐过程,而振动时效可在原焊接场地进行,没有客观条件等不利因素影响。
3.能源消耗对比:热时效仅烧柴油费就需4620元(一个车架需用三吨柴油,1540元/t×3t=4620元不考虑鼓风机用电费用)。
振动时效用电费仅为0.16元(0.3元/千瓦小时×0.8千瓦×小时=0.16元)。因此,振动时效与热时效相比,消耗能源相差悬殊。
4.设备投资费用对比:热时效需要建窑费用为35万元,不包括每年至少一次修窑费用。而振动时效设备一次投资费为6万元左右。即振动时效是热时效设备投资费用的1/6。
5.从材料性能分析:热时效容易造成材料硬度或其它机械性能下降,还容易使构件表面脱碳,并且热作用容易产生组织变化。振动时效可以提高构件的机械强度提高抗变形能力。
总之,振动时效处理比热时效处理较具**动性、灵活性和广泛的适用性。特别是像108吨汽车车架(长=9001mm)等大型焊接构件振动时效处理较为明显。当车架急需组装时,振动时效可随时在现场进行。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
..陕西安烨顺电子科技有限公司专业从事机械设备、智能自动化设备、机械零部件、电子产品及配件和振动时效设备研发、生产、销售为一体的实业公司:服务于航空航天、船舶重工、**、机械加工、汽车制造、重型机械、科研院所、检测机构、高校、等领域。公司拥有经验丰富、技术精湛的*团队、业务娴熟的技术工程师和训练有素的销售人员,以客户需求为出发点,注重产品技术和质量,为客户提供较适合的产品技术方案以及较及时、周到的售前、售后服务。真诚欢迎您来电,将我司较好的服务带给各界人士..