新宏干燥机是湿法鱼粉生产工艺中起决定性的关键设备,用于干燥经压榨后的原料鱼。它的主要原理是采用目前国际上较为的PCD接触式平板干燥,采用蒸汽作热源,0.6MPa的蒸汽在旋转接头处通入双叠片式发热圆盘,鱼料在旋转发热圆盘的翻动下充分接触被加热而蒸发水分,实现干燥成蓬松的成品。
本干燥机除了广泛用于饲料行业生产如鱼粉、肉骨粉、羽毛粉等除外,还同时用于酿酒行业,如(DDG、DDS)的干燥生产。
干燥机安装调试(二)5、试运行时,启动电机后,逐渐通入蒸汽0.4Mpa,让主轴受热膨胀伸延,随着各相对安装位置的变动,都有可能使某个圆盘上的推粉板与固定挡板发生碰撞并发出声响。这时应点动开机,转动主轴,找出碰擦部位,用气割切去推粉板碰擦部分,重复运转检查过程,直到蒸汽加压到0.6Mpa,保持蒸汽压力运转数小时,直至无异常情况出现为止。
6、在新机运行期间,应在每班次后检拆疏水阀、过滤器,清除里面的电焊残渣,直至多次无杂质出现为止。
7、应充分发挥干燥机的生产能力,筒体内要有足量的鱼料,观察电控柜上电机的负载电流,调节进料数量,防止过载,从观察窗观察鱼粉在筒体内的均匀情况,适当调整推粉板与挡粉板的比例,使鱼粉均匀地向出料口平移,不应有鱼粉大量推积在筒体的某一段区域,避免影响干燥效果的现象。
8、试运行后,应对干燥机筒体外表面加盖保温层。常用方法为岩棉或发泡泡沫等保温材料,完成后再用薄铝板或304薄板包裹,用螺钉或铆钉固定。
9、如需停产一段时间时,应排干主轴和圆盘内的冷凝水,并作一定的设备润滑保养工作。
干燥机维护与检修
2、中修
⑴、干燥机运行六个月后进行中修,先将设备清洁干净。
⑵、检查发热圆盘、推粉板、挡料板的磨损情况,如不能继续使用,需进行更换。
⑶、电器检修。
⑷、更换三角皮带、链条、主轴轴承、旋转接头内的密封环弹簧等元件。
⑸、用0.9Mpa的水压入主轴内部,检查圆盘各焊接处有无泄漏,及时补焊至1小时内再无泄漏出现为止。
⑹、筒体除锈涂漆,更新保温材料。
干燥机内部结构:干燥机由夹套筒体、带双叠片发热圆盘的主轴、动力驱动、蒸汽输入冷凝水排出装置组成。干燥机的机体为碳钢制作的圆柱筒体,筒体上部设置水蒸气排放罩盖,筒体内的鱼料被加热蒸发的水蒸气,经过排放罩盖被引风机抽走,加快鱼料干燥的速度。筒体一端上部设一进料口,另一端下部设出料口,在水蒸气排放罩盖侧边设有一排观察门,可以在工作中随时检查鱼粉状况,筒体的底部有若干个放料门,作临时卸料用(如在突然停电、停机情况下排放负荷出料)。筒体内装有旋转主轴,主轴由两端固定的轴承座承载负荷。主轴上密排一组双叠片式平板圆盘。其工作原理为:旋转接头在主轴的一端接入0.6MPa的蒸汽,经设在主轴内的四条蒸汽管均匀地通入所有的发热圆盘内腔,发热圆盘吸收热能,鱼料经接触圆盘被加热,从而蒸发水分,实现干燥成鱼粉。蒸汽在圆盘内腔冷凝成水,排入主轴腔体,从主轴的另一端经旋转接头通过疏水阀排出。通过观察压力表、温度表等控制元件调节进汽压力,能方便地控制恒定的加热温度,以保证鱼粉的干燥速度和质量。主轴除了传热、旋转外,还设有刮板将鱼粉翻腾,并磨碎鱼粉使鱼料充分接触加热圆盘而被加热蒸发水分,尽快被引风机抽走,抽出的水蒸气温度达到90℃左右,可作双效降膜式浓缩设备的加热源。
由于引风机的抽风作用使筒体内存在负压,使蒸发带臭的水蒸气不外泄,避免臭气散发到车间内,保持车间工作环境的清洁。
公司是我国华南地区生产鱼粉加工成套设备的厂家,从事鱼粉设备研发已有数年历史,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的机械制造企业,拥有从欧洲引进的**生产工艺以及自主开发的多项创新技术。具备两个鱼粉设备研发加工制造基地,占地面积20亩生产鱼粉设备,鱼油设备,肉骨粉设备,动物炼油设备,连续水解羽毛粉设备。建有厂房车间13000多平方米,生产厂房规范,设备设施,供电供水系统完备,产品质量检验仪器完整。拥有一批高、中级技术职称科技人员,其中机械工程技术人员25人,有*熟练机械制作员工90多人,公司与北海职业技术学院、中国海洋大学建立了良好的合作关系,并与国内外诸多鱼粉加工厂有业务往来,具备产学研合作开发的条件,使产品研发试验有良好的基础。产品国内销售主要是在山东、广东、广西、海南等省份,国外销售主要是在非洲国家如南非、毛里塔尼亚、塞内加尔、几内亚、摩洛哥、突尼斯,亚洲国家有越南、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、菲律宾、阿曼等,欧美洲国家有秘鲁、墨西哥、意大利等。 2014年在的支持下,公司积极响应国家“走出去”和“”方针,在非洲的毛里塔尼亚投资了大型鱼粉厂,主要生产和销售鱼粉和鱼油。该厂建造在靠近鱼资源丰富的大西洋海岸线附近,减少了鱼资源的运输费用,北海新宏恒达机械设备有限公司自主创新开发的国家授权**技术成果对本项产业链协同创新发展**项目的实施提供了较强的技术依托基础,主要**技术成果累计共11项,2010年09月至2012年12月,公司承担了2010年度国家创新立和广西科学研究及技术开发计划(桂科攻1095004)“新型节能封闭式湿法鱼粉加工设备”项目。经过两年的试制研究,成功开发出全封闭式湿法鱼粉加工设备,产品生产能力从80吨增加至600吨,满足了不同客户的需求。完成了合同约定的各项经济技术指标,通过了国家科技部创新管理中心和广西科技厅的项目验收。